廢水焚燒技術是一種相當優越可靠的工業廢(fèi)水(shuǐ)處置技術。高鹽廢水焚燒爐在高濃度工業廢(fèi)水處置技術中起關鍵作用(yòng)。
高鹽廢水焚燒爐作為工(gōng)業(yè)廢水的末端處置設備,其運行效率,運行周期,直接影響廢水處理的效果和安全,環保等方麵,研究意(yì)義重大。本文根據高鹽廢(fèi)水焚燒爐的運行規律以及燃燒的基本知(zhī)識,對其運行工藝進行(háng)了優化。通(tōng)過對取樣分析點及取樣方式的改進,經過實(shí)驗分析和跟(gēn)蹤監測,得到了高鹽廢水焚燒爐運行參數之間的關係。
當尾氣中的(de)含(hán)氧量控製指標時,綜合效益更佳。本文明確了煙氣中含氧量取樣(yàng)點的設置(zhì)及取樣(yàng)方式的選擇相當重要,這直接關係到取樣的準確有效(xiào)性。
煙氣含氧量與高鹽廢水焚燒爐運行的多(duō)種參數之間相互影響,關係複雜。煙氣含氧量與高鹽廢水焚燒爐的運行狀況有直(zhí)接關係,含氧量控製過高或過低,均不利(lì)於爐況提升。控製高(gāo)鹽廢水焚燒(shāo)爐的煙(yān)氣(qì)含氧量,有利(lì)於提升整體運行(háng)效率(lǜ)。然後,給出了本高鹽廢水焚燒(shāo)爐尾(wěi)氣中(zhōng)的含(hán)氧量範圍,控製在9.5%~11.2%(體積百分比(bǐ))時,可得到較好的各項指標,其經濟合理性,安全(quán)穩定性和環保可靠性均較好,其綜合效(xiào)益更佳。
控製堿爐煙氣含氧量後,相對於控製(zhì)堿爐煙氣含氧量前,本高(gāo)鹽廢水焚燒爐的多項指標合格率有不同程(chéng)度提升。
其中,爐膛溫度(dù)合格率提高了4.5%,產汽量合(hé)格率提高了12.0%,爐膛負壓(yā)合格(gé)率提高了23.5%,運行周期(qī)提高了(le)225%,SO_2合格率提高了15%,NO_X合格率提高了3.7%,顆粒物合(hé)格率提高了12.4%,可燃物合格率提高了4.1%。
另外(wài),從控製堿爐煙氣含氧量後運行的效果來(lái)看,其經濟合理性指標得到一定提高後,其工藝的操(cāo)作成本有下降趨勢。安全穩定性指標和(hé)環保可靠性指標(biāo)提(tí)升後,環保效益比(bǐ)較(jiào)突出,基本上解決了(le)環保超(chāo)標的問(wèn)題。
針對本(běn)廢水焚燒(shāo)裝置,得出如下結論:煙氣中含(hán)氧量取(qǔ)樣點的(de)設置及取樣方式的選擇至關重要。煙氣含氧量與高鹽廢水(shuǐ)焚燒爐運行的(de)多(duō)種參數之間相互影響頻繁且複雜。煙(yān)氣含氧量與高鹽廢水(shuǐ)焚燒爐的運(yùn)行(háng)狀況有直接關(guān)係。控製高鹽廢水焚燒爐(lú)的(de)煙氣含氧量有利於提升其整體運(yùn)行效率。